山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鐵廠(chǎng)現(xiàn)有六座1080m3高爐,白2006年至2012年,由于高爐爐役后期爐缸側(cè)壁溫度升高,爐缸侵蝕嚴(yán)重,部分冷卻壁破損等,六座高爐分別進(jìn)行了大修擴(kuò)容和恢復(fù)性大修,通過(guò)利用新技術(shù)對(duì)高爐進(jìn)行創(chuàng)新改造,縮短了高爐大修時(shí)間,保證了高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的提升,延長(zhǎng)了高爐的使用壽命。
1、現(xiàn)狀分析
以其中的一個(gè)高爐為例,2010年4月標(biāo)高7346mm的爐缸27、28組冷卻壁中問(wèn)溫度點(diǎn)快速上升,最高達(dá)到590℃。5月份控制冶煉強(qiáng)度進(jìn)行護(hù)爐。2011年4月?tīng)t缸側(cè)壁溫度反復(fù)。高點(diǎn)溫度呈現(xiàn)增多趨勢(shì),標(biāo)高6844mm的20、21組兩點(diǎn)溫度上升較快,2011年4月27日堵10號(hào)、13號(hào)風(fēng)口,控制效果不理想,5月5日加堵11號(hào)風(fēng)口,進(jìn)一步控制冶煉強(qiáng)度。根據(jù)檢測(cè)記錄推斷,爐缸部位存在異常侵蝕,側(cè)壁碳磚出現(xiàn)裂紋,薄弱點(diǎn)殘余厚度只有200mm左右。最終于2011年11月底進(jìn)行了停爐大修。
2、大修改造新技術(shù)的應(yīng)用
為了保證高爐大修快速、高質(zhì)量施工,保證高爐的長(zhǎng)壽,結(jié)合高爐多年來(lái)大修的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),不斷進(jìn)行探索,在大修中進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,采用新技術(shù)、新材料,為高爐新一代爐役打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2.1、高爐快速打水涼爐技術(shù)
傳統(tǒng)的爐頂打水槍打水位置確定,只能定點(diǎn)打水,無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)爐料平面均勻打水,造成各部位冷卻效果不同,打水不均勻,打水時(shí)間長(zhǎng),涼爐不徹底,冷卻時(shí)間長(zhǎng)。
為了提高高爐打水涼爐的效果,設(shè)計(jì)出一種打水涼爐裝置,該技術(shù)已獲國(guó)家專(zhuān)利。將打水點(diǎn)重心下移,移至高爐風(fēng)口處。在高爐風(fēng)口間隔設(shè)置打水管,根據(jù)風(fēng)口的個(gè)數(shù)確定打水管的個(gè)數(shù)和位置,圍繞風(fēng)口間隔、均布、成對(duì)角線(xiàn)設(shè)置,即高爐18個(gè)風(fēng)口,間隔兩個(gè)風(fēng)口設(shè)置6個(gè)打水管,打水管長(zhǎng)度為高爐半徑,選用DN50的焊管。在打水管上均布開(kāi)孔,開(kāi)孔的位置在打水管的上面兩側(cè)與水平中心線(xiàn)成45°角,成兩排、均布設(shè)置,每隔100mm開(kāi)一個(gè)孔,開(kāi)孔直徑為Ф6mm。同時(shí)在打水管的外部設(shè)置閥門(mén)進(jìn)行水量的控制。
2.2、高爐冷卻壁連管快速跨接技術(shù)
原有冷卻壁跨接方法復(fù)雜、施工時(shí)間長(zhǎng),工作量大?缃臃椒榭v向?qū)B管進(jìn)行連接。為了解決這個(gè)難題,將跨接的冷卻壁分為檢修門(mén)上部和下部分別進(jìn)行連接,改為橫向?qū)B管進(jìn)行連接,簡(jiǎn)單、快速。該技術(shù)已申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利。
檢修門(mén)下部冷卻壁的跨接為將第一層相鄰的需要跨接的四塊冷卻壁的第1根和第2根出水管,第3根出水管和第4根,分別用金屬軟管連接。然后將四塊冷卻壁每一根進(jìn)水管的三通閥的回水閥關(guān)閉,從相鄰的不需要跨接的冷卻壁一根進(jìn)水管的三通閥上引一根金屬軟管,使之成為四塊冷卻壁的總進(jìn)水管。再在另一側(cè)相鄰的不需要跨接的冷卻壁一根進(jìn)水管的三通閥上引一根金屬軟管,使之成為四塊冷卻壁的總出水管。使四塊冷卻壁能夠連通,進(jìn)行冷卻。
檢修門(mén)上部冷卻壁的跨接與檢修門(mén)下部冷卻壁的跨接道理相同,使上下層單塊冷卻壁成為一體,利用相鄰的通水冷卻壁的進(jìn)水管進(jìn)行通水冷卻。
2.3、組合式吊盤(pán)的利用和分組分作業(yè)面的施工
原有大修爐內(nèi)吊盤(pán)為固定式。提前將材料倒運(yùn)至爐內(nèi),在高爐內(nèi)進(jìn)行制作、安裝。使用完后在爐內(nèi)進(jìn)行拆除、分解,運(yùn)出爐外。造成了施工現(xiàn)場(chǎng)交叉作業(yè)嚴(yán)重,影響施工進(jìn)度。
為了解決這個(gè)問(wèn)題,設(shè)計(jì)使用了組合式吊盤(pán)。提前對(duì)吊盤(pán)各構(gòu)件進(jìn)行制作,倒運(yùn)到爐內(nèi)進(jìn)行組裝,用螺栓進(jìn)行固定,節(jié)省大量時(shí)間和材料。由于組合吊盤(pán)的利用,能夠分組分作業(yè)面進(jìn)行爐內(nèi)施工。多個(gè)檢修項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行,上部安裝冷卻壁,下部進(jìn)行爐殼挖補(bǔ)、碳磚砌筑等,加快了施工進(jìn)度。
2.4、延長(zhǎng)熱風(fēng)爐燜爐時(shí)間技術(shù)
熱風(fēng)爐燒爐影響高爐的施工,燒爐時(shí)間頻次越多,影響高爐施工時(shí)間越大。同時(shí)熱風(fēng)爐不斷的燒爐不送風(fēng),對(duì)熱風(fēng)爐壽命產(chǎn)生影響。為了減少燒爐次數(shù),應(yīng)用了延長(zhǎng)熱風(fēng)爐燜爐時(shí)間技術(shù)。
利用聯(lián)通管將助燃風(fēng)總管和冷風(fēng)總管進(jìn)行聯(lián)通,在熱風(fēng)爐拱頂溫度下降到550℃左右時(shí),啟動(dòng)助燃風(fēng)機(jī),讓助燃風(fēng)通過(guò)聯(lián)通管進(jìn)入冷風(fēng)總管,利用冷風(fēng)進(jìn)行反吹,將熱風(fēng)爐蓄熱室中、下部的熱量傳遞到熱風(fēng)爐拱頂,使拱頂溫度達(dá)到700℃時(shí)進(jìn)行點(diǎn)火。同時(shí)由于反吹,煙道溫度也下降,煙道溫度的制約因素也減少。使熱風(fēng)爐的燒爐溫度達(dá)到1200℃左右,從而延長(zhǎng)熱風(fēng)爐燜爐時(shí)間六天左右。
2.5、UCAR熱壓小碳磚的應(yīng)用
高爐爐底、爐缸受高溫鐵水、渣、堿金屬的侵蝕,煤氣流的沖刷,熱應(yīng)力的破壞及氧化、侵蝕等,成為高爐內(nèi)襯破損嚴(yán)重的重要區(qū)域。高爐一代爐役的壽命,很大一部分取決于高爐爐底、爐缸內(nèi)襯的破損程度。因此高爐爐內(nèi)耐材質(zhì)量的好壞,影響著高爐壽命的長(zhǎng)短。六座高爐經(jīng)歷了微孔大碳磚到國(guó)內(nèi)熱壓小碳磚SLTA、SLTD,到美國(guó)UCAR熱壓小碳磚的使用。爐缸的壽命也在不斷的提高。
2011年11月5號(hào)高爐大修首次在爐缸下部采用了美國(guó)UCAR熱壓小碳磚。熱壓小碳磚采用熱模壓成型,具有優(yōu)良的高溫陛能,熱導(dǎo)率高,良好的抗堿侵蝕性能,抗熱震性、熱沖擊性好,低滲透性,孔隙度小,氣孔封閉,單塊碳磚的溫差小。采用的熱壓小碳磚共分為NMA磚及NMD磚兩種類(lèi)型,共有16層,1層至8層由NMA和NMD磚組成,9至16層由NMA磚組成。其中NMD磚用于與冷卻壁接觸部位。熱壓小碳磚與冷卻壁之間沒(méi)有間隙,砌筑工藝同其他碳磚不同,采用“頂砌”技術(shù)。UCAR熱壓小碳磚的成功應(yīng)用,極大地延長(zhǎng)了高爐的使用壽命。2012年6月4號(hào)高爐大修也采用了UCAR熱壓小碳磚。
2.6、微孔剛玉風(fēng)口組合磚的應(yīng)用
微孔剛玉磚風(fēng)口組合磚在高爐上的應(yīng)用,將高爐長(zhǎng)壽研究又向前邁進(jìn)重要一步。之前使用的塑性相剛玉復(fù)合磚以及剛玉氮化硅大塊磚,停爐大修檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)侵蝕嚴(yán)重、效果不佳。微孔剛玉磚目前國(guó)內(nèi)已研究成型,與傳統(tǒng)風(fēng)口磚相比較,具有抗堿性、抗?fàn)t渣侵蝕性強(qiáng)。由于采用微氣孔技術(shù),能有效防止有害元素的化學(xué)侵蝕,在防止鐵水滲透侵蝕方面有明顯的優(yōu)勢(shì),同時(shí)剛玉微孔磚還具有較高且穩(wěn)定的抗折、抗壓強(qiáng)度,可以有效避免風(fēng)口變形、脫落等情況的發(fā)生。3號(hào)、4號(hào)高爐分別于2012年6月和2012年7月在高爐風(fēng)口上進(jìn)行應(yīng)用。
2.7、鐵口煤氣導(dǎo)風(fēng)管的砌筑技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用
高爐烘爐鐵口用煤氣導(dǎo)出管的安裝質(zhì)量的好壞是決定高爐烘爐、開(kāi)爐質(zhì)量及日常安全生產(chǎn)的重要因素。煤氣導(dǎo)出管安裝質(zhì)量不好,會(huì)造成烘爐質(zhì)量差,不能使鐵口充分加熱,影響高爐的壽命;高爐開(kāi)爐質(zhì)量差,首次出鐵鐵流速度無(wú)法得到控制;砌體之間有縫隙,一旦正常生產(chǎn)容易產(chǎn)生鐵口泄漏煤氣、鐵口噴濺的安全隱患。
在砌完靠近鐵口框的兩組鐵口組合磚,砌完靠近爐內(nèi)的鐵口組合磚下部時(shí),在磚的上部填充剛玉質(zhì)澆注料。將導(dǎo)風(fēng)管插入鐵口組合磚內(nèi)放在剛玉質(zhì)澆注料上,在高爐爐內(nèi)安裝支架固定導(dǎo)風(fēng)管后端,在鐵口框上安裝支撐固定導(dǎo)風(fēng)管前端。使導(dǎo)風(fēng)管中心線(xiàn)與鐵口中心線(xiàn)重合。砌筑完靠近爐內(nèi)的鐵口組合磚上部時(shí),用剛玉質(zhì)澆注料將鐵口組合磚與導(dǎo)風(fēng)管之間的縫隙填實(shí)。為了保證填料密實(shí),用振動(dòng)棒進(jìn)行振動(dòng)搗實(shí)。通過(guò)使導(dǎo)風(fēng)管和鐵口組合磚砌為一體的方法,解決了高爐投產(chǎn)后鐵口區(qū)域煤氣泄漏,鐵口噴濺的安全隱患。該技術(shù)已申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利。
2.8、風(fēng)口大套密封技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用
風(fēng)口大套和大套法蘭通過(guò)大套法蘭上的密封槽內(nèi)壓盤(pán)根進(jìn)行密封。為了提高密封的可靠性,對(duì)密封槽進(jìn)行改造。將大套法蘭原有的密封槽寬度由10mm改為12mm。同時(shí)再增加一道密封槽,寬度為12mm,深度為5mm,位置在原有密封槽外側(cè),兩道密封槽中心相距為22mm。同時(shí)對(duì)密封盤(pán)根改為陶瓷纖維盤(pán)根。
為了進(jìn)一步提高密封效果,在高爐爐殼和風(fēng)口大套上焊接大套密封罩。密封罩由厚度6mm的鋼板制作,寬度為330mm,直徑為Ф1450mm。密封罩內(nèi)部直接焊接在高爐爐殼上,密封罩外部焊接在風(fēng)口大套上。對(duì)密封罩內(nèi)部進(jìn)行灌漿處理。
原高爐風(fēng)口大套為鑄鐵風(fēng)口大套。選用鑄鋼大套ZG230-450,該種材質(zhì)的風(fēng)口大套各項(xiàng)性能指標(biāo)均高于鑄鐵風(fēng)口大套,可焊接性能好,使用壽命長(zhǎng)。
2.9、鐵口冷卻壁的改造
原有高爐鐵口冷卻壁為n字型,內(nèi)部冷卻水管長(zhǎng),由于鐵口處于高溫區(qū)域,時(shí)間長(zhǎng)了造成內(nèi)部水管斷裂,被迫進(jìn)行穿管冷卻,并且造成鐵口下部冷卻壁的燒損。針對(duì)這種情況,依次對(duì)幾個(gè)高爐的鐵口冷卻壁進(jìn)行改造。將鐵口冷卻壁由一塊改造為兩塊,形狀為“[”型和“]'’型,同時(shí)對(duì)兩塊冷卻壁高度進(jìn)行加長(zhǎng),相對(duì)應(yīng)的鐵口下部二層冷卻壁縮短,避免對(duì)下部冷卻壁的影響。改造后的鐵口冷卻壁結(jié)構(gòu)更加合理,內(nèi)部冷卻水管為兩進(jìn)兩出,比之前的長(zhǎng)度縮短,不易斷裂,冷卻效果更好。
2.10、鐵口框的改造
原有鐵口框與爐皮的連接方式為螺栓連接,螺栓多,孔徑小。正常生產(chǎn)后,由于鐵口框處于高溫區(qū)域,高爐頻繁的開(kāi)堵鐵口作業(yè),尤其是高爐爐役后期,造成鐵口框與爐皮之間煤氣泄漏,嚴(yán)重影響高爐的正常生產(chǎn)。
因此,根據(jù)這種情況,對(duì)鐵口框進(jìn)行改造。經(jīng)歷了兩次改造,第一次將螺栓數(shù)量減少,孔徑增大,經(jīng)過(guò)高爐大修后效果仍不理想。第二次將螺栓取消,將鐵口框與爐皮連接方式改為焊接。焊接完成后退火消除應(yīng)力。通過(guò)使用,效果良好。該技術(shù)已獲國(guó)家專(zhuān)利。
2.11、鐵口上方耐高溫平臺(tái)的改造
高爐出鐵口上方的平臺(tái)受到高溫鐵水熔渣的烘烤和噴濺,導(dǎo)致平臺(tái)變形,使用壽命短,產(chǎn)生極大的安全隱患,必須經(jīng)常對(duì)平臺(tái)進(jìn)行檢修和維護(hù)。因此,設(shè)計(jì)出了耐高溫使用壽命長(zhǎng)的平臺(tái)。該平臺(tái)為夾心結(jié)構(gòu),內(nèi)部設(shè)置冷卻管和噴涂料,下部設(shè)置錨固釘和噴涂料,一方面通過(guò)噴涂料的耐高溫性能進(jìn)行隔熱,另一方面通過(guò)水冷管內(nèi)水的循環(huán)流動(dòng)帶走熱量,冷卻效果好,使用安全可靠,大大延長(zhǎng)了平臺(tái)的使用壽命。該技術(shù)已獲國(guó)家專(zhuān)利。
3、結(jié)語(yǔ)
萊蕪分公司煉鐵廠(chǎng)通過(guò)利用新技術(shù)對(duì)高爐進(jìn)行大修創(chuàng)新改造,縮短了高爐大修時(shí)間。大修后高爐穩(wěn)定順行,高爐順利實(shí)現(xiàn)了日達(dá)產(chǎn)和月達(dá)產(chǎn),各項(xiàng)